發(fā)布時間:2019-09-24 瀏覽量:1687
為了保持控制器輸出信號不發(fā)生突變,避免給系統(tǒng)帶來干擾,控制系統(tǒng)通常采用無擾動切換。無擾動切換技術(shù)是指兩個一樣的控制設備(或回路)互為備用;在正常情況下,一個控制設備(或回路)使用,另一個控制設備(或回路)備用;出現(xiàn)故障時,切換啟用備用設備(或回路)。由于兩個控制設備(或回路)一樣,因此切換時不發(fā)生干擾和突變。
在核電廠中,化學和容積控制系統(tǒng)通過上充和下泄使穩(wěn)壓器中的液位維持在額定設計變化范圍內(nèi)。下泄背壓調(diào)節(jié)閥位于化學和容積控制系統(tǒng)下泄管段降壓孔板后,其作用在于控制下泄流壓力。在反應堆滿水情況下,該閥門可以控制反應堆冷卻劑系統(tǒng)的壓力。該閥門為核安全3級。秦山一期核電站采用主、應控雙回路控制下泄背壓調(diào)節(jié)閥,以實現(xiàn)無擾動切換;但在實際應用中出現(xiàn)主、應控模式均無法控制該閥門的情況。
1 下泄背壓調(diào)節(jié)閥控制系統(tǒng)原理
下泄背壓調(diào)節(jié)閥前段壓力變送器送出的信號控制閥門至一定開度,以達到控制降壓孔板后至一定壓力的目的。無擾動切換是下泄背壓調(diào)節(jié)閥控制系統(tǒng)的優(yōu)點。為實現(xiàn)無擾動切換,系統(tǒng)采用了主控和應控兩個控制回路,控制系統(tǒng)原理圖和控制系統(tǒng)接線圖如圖1和圖2所示。
圖1 下泄背壓調(diào)節(jié)閥控制系統(tǒng)原理圖
該控制系統(tǒng)由壓力傳感器、信號隔離器(信號轉(zhuǎn)換模塊)、可編程程序控制器(調(diào)節(jié)卡)、跟蹤卡、手自動選擇開關(guān)、固態(tài)邏輯組件、繼電器邏輯組件包以及主應控選擇開關(guān)組成。
固態(tài)邏輯組件由門電路構(gòu)成,作用在于將開關(guān)信號轉(zhuǎn)變?yōu)殡妷盒盘?;繼電器邏輯組件包含有一個繼電器并帶有4副觸點,根據(jù)輸入觸點情況開關(guān)、閉合輸出觸點。
壓力傳感器測量下泄管段孔板后的壓力值,并將測量值以4~20mA的信號經(jīng)過信號隔離器隔離后,分別送到主控、應控兩回路。
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在主控回路中,4~20mA的測量值經(jīng)過I/V模塊轉(zhuǎn)成信號輸入主控調(diào)節(jié)卡。主控調(diào)節(jié)卡首先將測量值與期望值做差,再對差值做PID運算。調(diào)節(jié)卡的輸出由手自動選擇開關(guān)控制。當手自動選擇開關(guān)在“自動”位置時,調(diào)節(jié)卡直接輸出到繼電器邏輯組件2+端;當手自動選擇開關(guān)在“手動”位置時,已設置好的電流源輸入繼電器邏輯組件2+端,再由2-端輸出控制下泄背壓調(diào)節(jié)閥。該系統(tǒng)使用繼電器邏輯組件的端子1+、2+、2-、3+、5和6。1+端連接控制主應控切換開關(guān),2+端連接主控調(diào)節(jié)卡,3+端連接應控調(diào)節(jié)卡,5端通過固態(tài)邏輯組件連接主控跟蹤卡,6端通過固態(tài)邏輯組件連接應控跟蹤卡,2-端輸出信號經(jīng)信號轉(zhuǎn)換模塊連接至控制閥。5端與6端的電平始終相反。當端子5電壓為15V時,與之連接的主控跟蹤卡無跟蹤功能;此時,6端電壓為0V,應控跟蹤卡有跟蹤功能,跟蹤主控調(diào)節(jié)卡的輸出。反之,如果5端電壓為0V,主控跟蹤卡工作,跟蹤應控調(diào)節(jié)卡的輸出;而6端電壓為15V,應控跟蹤卡不工作。
圖2 下泄背壓調(diào)節(jié)閥控制系統(tǒng)接線圖
正常情況系統(tǒng)在主控模式下運行。此時,2+、2-為常閉觸點,3+、2-為常開觸點,6端為低電平時,觸發(fā)應控跟蹤卡工作。應控跟蹤卡的輸入引自繼電器邏輯組件2-端,輸出到3+端,使得2+端和3+端電位相同,實現(xiàn)跟蹤主控調(diào)節(jié)卡的功能。
當主應控切換開關(guān)打到應控模式時,3+、2-觸點閉合,2+、2-觸點打開。由于3+、2+電位相同,因此能夠?qū)崿F(xiàn)無擾動切換。應控模式下,6端為低電平,觸發(fā)主控跟蹤卡與應控調(diào)節(jié)卡協(xié)調(diào)工作。同樣實現(xiàn)2+端和3+端電位相同,保證無擾動切換。
但是任何時候,系統(tǒng)只能在一種模式下工作,只能有一個跟蹤卡工作。
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2 存在的問題
2.1 問題描述
核電廠在運行時,出現(xiàn)“下泄控制閥前壓力正偏差”、“下泄控制閥前壓力高”報警,下泄控制閥故障全關(guān),主控手動無法打開。切換到應控模式仍然無法操作。指導檢修人員更換控制回路跟蹤卡件后,下泄背壓調(diào)節(jié)閥的主控、應控手動開關(guān)才正常。
2.2 問題分析
事故后發(fā)現(xiàn)主控跟蹤卡發(fā)生故障,驅(qū)動輸入端電位始終為10V。從而導致與之連接的應控跟蹤卡輸入端、繼電器邏輯組件的輸入端電位鉗為10V。該問題的背后反映出系統(tǒng)設計中存在下列深層原因:
1)功能冗余,部分設備可以刪除。固態(tài)邏輯組件的功能是將繼電器邏輯組件輸出(5+、5-和6+、6-)的開關(guān)信號轉(zhuǎn)變?yōu)殡妷盒盘?,然后送到跟蹤卡?+、3-)。但是,跟蹤卡內(nèi)部的電路結(jié)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)將開關(guān)信號轉(zhuǎn)變?yōu)殡妷盒盘?。因此固態(tài)邏輯組件功能冗余,可以刪除。
2)主控、應控雙控模式不是互為備用的關(guān)系。核電廠正常運行時,操縱員都在主控制室對設備進行監(jiān)視和操縱。應急控制室需要跟蹤主控制室,以實現(xiàn)無擾動切換。只有當主控制室不可用時,才切換到應急控制室。此時,操縱員會把電廠引入安全停堆狀態(tài)。原設計中,主控室跟蹤應控室調(diào)節(jié)器輸出是為了實現(xiàn)無擾動切換。但在實際中,當核電廠工作在應控模式下時,已說明主控室不可使用。因此,主控室沒有必要跟蹤應控室控制器的輸出值,應刪除主控跟蹤卡,簡化控制系統(tǒng),減少電路的故障率。
3)跟蹤卡取值處不當,易造成電位被鉗。原系統(tǒng)將兩個跟蹤卡的取值處、繼電器邏輯組件輸出端和下泄背壓調(diào)節(jié)閥的輸入端連接在一起。只要任何一路出現(xiàn)故障,就容易造成電位被鉗,使得控制回路被“短路”,從而出現(xiàn)主應控、手自動均無法控制的現(xiàn)象。
因此,跟蹤卡的取值處應選擇在合適的位置,且不能影響系統(tǒng)無擾動切換。
3 改進方案
針對上述存在的問題,做出如下改進方案:
1)刪除主控跟蹤卡。主控室沒有必要跟蹤應控室,故刪除主控跟蹤卡。
2)刪除固態(tài)邏輯組件。本系統(tǒng)選用Foxboro公司生產(chǎn)的2AX+DSS型固態(tài)邏輯組件。該組件內(nèi)部電路的輸入端存在一個+15V電壓,能將開關(guān)信號轉(zhuǎn)變?yōu)殡妷盒盘?。因此可以刪除固態(tài)邏輯組件。繼電器邏輯組件6+、6-端與應控跟蹤卡的3+、3-端直接相連。
3)跟蹤卡的取值處選擇在調(diào)節(jié)卡輸出端。應控跟蹤卡的驅(qū)動輸入端1+直接與主控調(diào)節(jié)卡輸出端2+相連。此舉避免了多點交叉電位被鉗,避免了控制回路被短路。
改進之后,下泄背壓調(diào)節(jié)閥控制系統(tǒng)原理圖和控制系統(tǒng)接線圖如圖3和圖4所示。將圖1、圖2與圖3、圖4比較,改進后的下泄背壓調(diào)節(jié)閥控制系統(tǒng)同樣能夠?qū)崿F(xiàn)無擾動切換,并且精簡了設備,簡化了系統(tǒng),減少了發(fā)生故障的概率。
圖3 改進后的下泄背壓調(diào)節(jié)閥控制系統(tǒng)原理圖
圖4 改進后的下泄背壓調(diào)節(jié)閥控制系統(tǒng)接線圖
4 驗證與總結(jié)
原來設計的秦山一期核電站下泄背壓調(diào)節(jié)閥具有無擾動切換的功能,但是在實際運行中發(fā)生了由于電位被鉗導致主應控無法工作的故障。
文章針對此問題,分析產(chǎn)生故障的原因,提出改進方案,刪除固態(tài)邏輯門電路,刪除主控跟蹤卡,精簡設備,簡化系統(tǒng);并將跟蹤卡的取值處轉(zhuǎn)移到調(diào)節(jié)卡輸出端,避免電壓被鉗住。
改進后的下泄背壓調(diào)節(jié)閥控制方案既保證了原有的功能和優(yōu)點,又簡化了系統(tǒng),精簡了設備,從而降低故障發(fā)生率。改進后的方案在秦山一期核電站運行良好。
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